ZGM133N型(xíng)中速(sù)輥式磨煤機機座密封(fēng)改造實踐

2024-07-29

李智勇 王強

(昆鋼煉鐵廠)

摘 要:昆鋼安寧基地煉鐵廠噴煤工(gōng)序煤粉(fěn)製備係統使用(yòng)的是北京電力設備(bèi)總廠2011年生產的ZGM133N型中速輥式磨煤機,投運(yùn)前期設備運行一直很穩定(dìng),隨著磨煤(méi)機累(lèi)計(jì)運行時間的增加、原料條件的惡化、提高台時產量的需求,磨(mó)機傳動盤(pán)與機座(zuò)密封環部位頻繁發(fā)生漏(lòu)風、漏煤的情況,甚至出現局部擦碰冒火花和傳動盤抱死的現象,因點巡檢發現及時緊急停(tíng)機(jī),未釀成事故;但問題的出現已嚴重影響磨煤機的(de)安全運行和製粉係統的生(shēng)產安(ān)全。通過(guò)對磨煤機機座密封環的結構進行改造,在部分保留原迷宮密封(fēng)的基礎上增加了一定厚度的軟密封。通過改造有效解決了傳動盤與機座密封環頻繁泄漏和擦碰等問(wèn)題,不僅(jǐn)降低了維護(hù)費用,還提高了維護效率,提高了磨煤機安全運行的穩定性,極大保證了製粉係統生產的工藝安(ān)全。

關鍵詞:ZGM133N中速輥式磨煤機;製粉係統(tǒng);機座密封;迷宮密封(fēng);氧含量

1 設備概況

安寧基地煉鐵廠(chǎng)噴煤製粉係統現有兩台中速磨煤機,ZGM133N型和(hé)ZGM133G型各一台,均由北京電力設備總廠生產。ZGM133N型磨機(jī)2012年投運,ZGM133G型2020年投運;年總製粉能力66萬噸,其中ZGM133N型磨機年製粉能力(lì)32萬噸,無(wú)備機。中速(sù)磨煤機對煤質要求高,不適宜磨硬質煤,要求(qiú)煤中無(wú)雜物(wù)、鐵器等。適宜磨製(zhì)無煙(yān)煤、瘦(shòu)煤、煙煤、少量褐煤。

2 存在的問題

煉鐵廠(chǎng)噴吹煤來源十分複雜,質量優劣不一,受煤種多、煤質雜、可磨性低、水份重,加之前(qián)期多為(wéi)汽車運輸和混配煤,導致煤中雜(zá)物異物多,又無有效的分揀設備,堆存場地小、無充分的晾曬風幹時間(jiān)等因素影響,磨煤機產(chǎn)能亦受到嚴重製約。2020年以前單台磨機保高爐(lú)生產期(qī)間,經常(cháng)出現製粉量趕不上噴煤量,生產(chǎn)壓力大,導致(zhì)趕產量的情況,設備磨損加劇,維護時間不足;工藝參數把控不到(dào)位,運行(háng)時間的增加;加之原料條件的(de)惡(è)化、提高台時產(chǎn)量的需求等因素疊加,導致磨(mó)機機座密封環與傳(chuán)動盤部(bù)位頻(pín)繁出現漏(lòu)風(fēng)、後期進一步出現漏煤的情況,有時甚至出現密封環(huán)邊緣(yuán)與傳動盤(pán)擦碰(pèng)局部(bù)發紅冒火(huǒ)星的現象。因(yīn)噴煤製粉係統屬負壓運行係(xì)統,密封環處漏風會抽入大量空氣進係(xì)統,導致係統氧含量升高,如遇火花(huā)抽入係統,則無異於給係統埋下了不定(dìng)時(shí)炸彈,隱患巨大。

3 磨煤機傳動盤密封故障原因分析

3.1 磨(mó)煤機機座密封環構造

ZGM133N型磨煤機傳動盤密封是依靠機座密(mì)封環內圈上依次排列均勻分布呈鋸齒形結構的環行密封齒來實現的,屬於迷宮式密封。生(shēng)產運(yùn)行過程中,傳動盤(pán)處於旋轉運動狀態,機座(zuò)密封(fēng)環與磨機機座(zuò)固(gù)定在一起呈靜止狀(zhuàng)態。整個機座密封環外徑Φ2447mm、內徑Φ2223±0.14mm、厚度110mm(結構如圖一),在(zài)沿機(jī)座密封環的軸線上分布著呈鋸齒形結構(gòu)的(de)16條齒槽。機座密封環與傳動盤外壁的設計安裝間隙為0.5±0.2mm,過大失去密封作用、過小會導致傳動盤(pán)在旋轉過程中與機座密封環擦碰。

圖一 密封環設計圖

3.2 原因分析

磨煤機傳動盤密封環(huán)初(chū)期泄漏時,隻是輕微漏風(fēng)並伴隨(suí)有氣流的嘯叫聲,慢慢開始出現粉末狀煤粉溢出,最終發展到小顆(kē)粒煤粒、礦粒直徑≤2mm及火星從傳動盤部位冒出。通過對傳動盤(pán)和機座密封環結構及運行(háng)情(qíng)況進行分析,判斷磨煤機傳動盤機座(zuò)密封環出(chū)現泄漏、擦碰(pèng)、卡阻抱死(sǐ)主要有以下原因:

3.2.1 傳(chuán)動盤與擋(dǎng)渣環間的密(mì)封(fēng)型式存在設計缺陷

磨煤機在機座(zuò)內(nèi)側與傳動盤中部間設有擋渣環(huán),擋渣環是阻擋顆粒石子煤進入機座(zuò)密封環的第一道防(fáng)線。穿過擋渣環後,顆粒石子煤已無向外排出的通道,不可避免的會(huì)在機座(zuò)密封室內(nèi)形成堆積。

擋渣環(huán)與傳動盤中部(bù)密封止(zhǐ)口設計安裝間隙2±0.5mm,擋渣環高度350mm、厚度16mm,,傳動盤中部密封止口圓周直徑(jìng)φ2610±1.0mm。擋渣(zhā)環與傳(chuán)動盤(pán)中(zhōng)部密封止口間隙(xì)在設計和理論上是(shì)能夠(gòu)保證的,但實際生產中擋渣(zhā)環與傳動盤密(mì)封止口之間的間(jiān)隙隨著運(yùn)行時間的增加、卡塞石子煤的原因間隙會越變越大,不能有效阻止顆粒(lì)石子煤(méi)通過,通過擋渣環的顆粒石子煤尺寸越來越大。還形成惡性循環(huán),劣化加劇。

圖(tú)二 磨煤機機座結(jié)構圖

3.2.2 磨煤機機座密(mì)封環與傳動盤間隙過小

磨煤機(jī)機(jī)座密封環與傳動盤的設計 安裝間(jiān)隙為0.5±0.2mm,傳動盤最小處圓周直(zhí)徑Φ2222mm、機座密封環圓周直徑Φ2223±0.14mm(如圖二);磨煤機機座密封(fēng)環與傳動盤間隙在(zài)理論上是能夠保證的,但(dàn)這兩個工件因單體尺(chǐ)寸大(dà),在(zài)加工、運輸、安(ān)裝中都不可避免的會出(chū)現偏差、變(biàn)形,設計(jì)配合間隙又過小(xiǎo)。磨煤機機座密封環與傳(chuán)動盤的同心度在實際裝配中也是很(hěn)難控製的(de)參數之一,不同(tóng)心兩者不可避免的會 擦碰。加之(zhī)為磨製合格(gé)的(de)煤粉,磨煤機運行工況(kuàng)下一次風室溫度(dù)基本(běn)穩定在300℃左右,機座密封環工作溫度長年在(zài)160℃左右,由於熱輻射的原因(yīn)傳動盤(pán)工作溫度也能達到70~80℃,考(kǎo)慮金屬膨脹係數的原因,密封間隙進一步縮小。

3.2.3 煤種多煤質差(chà)

由於噴吹煤價格的不斷攀升(shēng)和追求噴吹經(jīng)濟效益最大化,不得不尋找質優(yōu)價廉的煤種部分替代噴吹(chuī)煤,造成近年來噴吹煤煤質不斷下降。煤種多煤質差、可磨性指數低。磨煤機在運行過程中,排渣量明顯增加。由於一次風室空間有限,如果排渣不及(jí)時,煤渣堆積後不可避(bì)免的會(huì)穿過擋渣環進入機座(zuò)密封環(huán)與(yǔ)傳動盤之(zhī)間的間隙(xì),密封風室內煤渣堆(duī)積到一定程度,最終造成密封環破壞,傳動盤卡塞(sāi)。

3.2.4 運行中刮板脫落(luò)

根據(jù)日常運行經驗,刮板間隙調整不當或刮板磨損後未及時進行更換都會導致刮渣效果(guǒ)變(biàn)差,在煤渣量較大時(shí)更會(huì)加劇刮渣板的磨損,甚至脫落。刮(guā)渣板脫落後,大量煤渣堆積(jī)在一次風室,一次風室塞滿後煤渣勢必穿過擋渣環進入機座密封環與(yǔ)傳動盤之間的(de)間(jiān)隙;不斷堆積並(bìng)將密封風室填(tián)滿。

3.2.5 運行調整不當

因現有製粉工藝屬於負壓(yā)運行係統,煤粉顆粒在磨煤機內部由(yóu)下而上(shàng)向上運(yùn)動的(de)動力完全依靠主排風機(jī)抽力形成的負壓,在製粉係統(tǒng)啟停機操作和磨機運行過程中,每當工(gōng)藝參數控製不當,就會造成磨煤機(jī)堵塞,導致一次風室、密封風室全部被煤(méi)充滿,煤粒不可避免的進入機座密封環與傳動盤之間的間隙。

4 改造方案

通過分析(xī),認為磨煤機傳動盤與機座密封(fēng)環部位(wèi)頻繁(fán)出現漏風、漏粉、擦碰、傳動盤抱死的主要原因是傳動盤與擋渣環間的密封型式存在設計(jì)缺陷和磨煤機機座密封環與傳動盤間隙過小導致。因此改造(zào)的方向主(zhǔ)要是優化傳動(dòng)盤與擋渣環間的密封(fēng)型(xíng)式,想辦法有效增大密封環與(yǔ)傳動盤間(jiān)隙。通(tōng)過對擋(dǎng)渣環、機座密封(fēng)環結構進行分析,提出(chū)如下改造方案。

4.1 擋渣環上部增(zēng)加密封護板

擋渣環上部增加密封(fēng)護板,可有效防止擋(dǎng)渣(zhā)環與傳動(dòng)盤密封止口因磨損間隙增大後,阻擋顆粒(lì)煤進入密封風室。根據圖紙尺寸和實際測繪,確定護板尺寸,沿擋渣環圓周環形分布,材料采用寬度30mm、厚度(dù)4mm的扁鋼。利用磨煤(méi)機檢(jiǎn)修,打開(kāi)一次風室入孔,將密封(fēng)護板貼合(hé)在擋渣環外壁上,調整護板與傳動盤密封止口間的軸向間隙在1~ 1.5mm,兩者平行度偏差≤0.5mm,焊接固定。

4.2 機座密封環改造(zào)

在延用原迷宮密封結構(gòu)的基礎上,保留一半密封齒;減(jiǎn)少一半密封齒並將該部位製作成空(kōng)腔,用軟材(cái)料羊毛氈做內部填充,為防止羊毛氈與傳動盤擦碰後沿圓周運動(dòng),結構設計為V型燕尾槽,羊毛氈寬度尺寸根據現場(chǎng)實際測量製(zhì)作,整體(tǐ)保(bǎo)證填充物固定後與傳動 盤外壁(bì)間(jiān)仍有0.5mm間隙(xì)。填充物下部(bù)用壓板壓實、螺栓固定。(如圖三、圖四)壓板製作為剖分式(shì),便於拆裝。上部適當增(zēng)加傳(chuán)動(dòng)盤與機座(zuò)密封環安裝間隙,由(yóu)0.5±0.2mm增加到1.5±0.2mm.改進後每月可定時(shí)卸下壓板和填充物,對上部密封齒進行檢查、清理。

圖三 密(mì)封環和壓(yā)板改造圖

圖四 密封環改造圖

5 改造效果

5.1 運行情況對比

對磨煤機機座密封環進行改造後(hòu),傳動盤部位在再發生漏(lòu)風、漏煤現象,傳動盤卡阻和擦碰起火花現象也未在發生過,設備運行風險及檢修維護工作量大幅減小,磨煤機運行更加安全、可靠。

5.2 經(jīng)濟效益

5.2.1直接經濟效益

機(jī)座密封環未改造(zào)前的使用壽命根(gēn)據廠家提供的使用標(biāo)準和實際使用情況,基本使用(yòng)每半年需(xū)進行更換,每(měi)年(nián)需更(gèng)換2套。密封環價格/套。機座密封環自改造後,迄今為止已5年沒有進行更換,使用情況都還正常;每半年隻需拆(chāi)開壓板檢查清理密封齒和更換密封填料,每次更換密封填料(liào)的成本約100元。前後對比(bǐ):節省備件材料費20000×2×5-100×2×5=199000元,還(hái)降低了機座密封環更換過程中的大量(liàng)人工(gōng)支出和(hé)檢修成本(běn)。

5.2.2間接經濟效益

機(jī)座密封環實施改造後,有效克服(fú)了傳動盤部位的漏風、漏粉現象,為(wéi)降低製粉係統氧含(hán)量並達(dá)到≦6%的(de)安全生(shēng)產要求和製粉係統運行工藝安全創造了有利保證,無粉塵揚塵外溢後生產作業現場的環境也得到大幅改善。杜絕了因(yīn)傳動盤卡阻和擦碰起火花被吸(xī)入製粉係統(tǒng)後帶(dài)來的重大安全生產風險,最大程度的避免了因傳動盤卡阻造成磨機電機(jī)、減速機堵轉帶來的重大設(shè)備事故;磨機電機、減速機作為製(zhì)粉係(xì)統(tǒng)的(de)核心設備,單體價值少則七八十萬。同時(shí)還避免了因設備故障造成的(de)停產等經濟(jì)損失,有力保障了高爐噴吹煤粉的供給,為(wéi)高爐提煤降焦奠定了基礎。

6 結束語

ZGM133N中速磨煤機機座密封係統經過改造,有效(xiào)解決了傳動盤與機(jī)座密封環頻繁泄漏和擦碰的問題,消除(chú)了重(chóng)大安全生產隱患。不僅降低了維護費用,還(hái)提(tí)高了維護效率,提高了(le)磨煤(méi)機安全運行(háng)的穩(wěn)定性,極(jí)大(dà)保證了製粉係統生產的工藝(yì)安全。

參考資料

ZGM133N型(xíng)中速輥式磨煤機使用說(shuō)明書(shū)———————北京電力設備總廠

高爐噴煤技術——————————————————冶金工業出版社 金豔娟主編

來源(yuán):《昆鋼科技》

(版權歸原(yuán)作者或機構所有)

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