真空輥密封條臨(lín)界接觸密封(fēng)新技術

2024-07-05

李慶祝

真空輥是造紙(zhǐ)機最(zuì)昂貴(guì)的輥筒之一,因密封條使用而導(dǎo)致的備(bèi)用輥筒訂購、停機換輥造成的生產損(sǔn)失、更換(huàn)密封條、電力消耗等費用巨大。本文介紹一種真空輥密封條臨界接觸密封新技術,可以減少密封條與(yǔ)輥筒(tǒng)的磨擦,同時又保證了真空輥的密封條件。

1 真空輥密封(fēng)條接觸式密封技術

真空箱和筒體內壁之間必須(xū)采用密封裝置進行良好的密封,如圖1所示,主(zhǔ)要有密封槽、密封條、彈性裝置等部件組成。

存在的主要問題:密(mì)封條需定期更換;功率(lǜ)消耗及噪音較大;密封條產生“翻滾”現象;產(chǎn)生“爆胎”現象。

2 真空輥(gǔn)密封條無接觸式密封技術

為了降低真空輥的功率消耗和運行噪音、盡量延長密(mì)封條的使用(yòng)時間,有國外造紙機械裝備公司發明了一種“真空輥密封條無接觸式(shì)密封技術”。該技術(shù)基本原理:在密封條(tiáo)的下部和側麵各有(yǒu)1個氣胎,密封條下部的氣胎可稱為“加壓氣(qì)胎”,密封條側麵的氣胎稱為“鎖緊氣(qì)胎”。在使用時,“加壓氣胎”首先充氣,使(shǐ)密封條接觸輥(gǔn)筒內壁,然後“鎖緊氣胎”充氣、“加(jiā)壓氣(qì)胎”泄壓,通過一(yī)種特殊的設計結構,密封條稍微(wēi)回(huí)落並定位,此時密封條和輥筒內壁(bì)之間出現微小間隙,保證真空箱真空度的同時又避免了密封條的磨損。由於振動的存在,使用一段時間後,密封條可能會出現下落(luò),此時密封條與筒體之間的間隙增大,真空箱(xiāng)的真空度因此受到影響(xiǎng)而下降。此時,通過一套(tào)自動檢測和控製係統,“加壓氣胎”和“鎖定(dìng)氣胎”再次動作,使密(mì)封(fēng)條和筒體(tǐ)內壁之間(jiān)的間隙重新恢複到設(shè)定狀態。如此周而複始,保證密封條密封性。

該技術(shù)可使密封條的(de)壽命大幅度延長,功率消耗和運轉噪音也大(dà)幅度降低。但結構複雜,密封條頻繁的升(shēng)降,仍然會造成密封條的(de)磨損,密封條仍需定期更換。

3 真空輥密封條的臨界接觸密封技術

如圖(tú)2所示,其結構(gòu)主要由密封槽、密封條(tiáo)、橡膠氣胎組(zǔ)成,密封條和橡膠氣胎都安裝在密封(fēng)槽內(nèi),密封條裝在橡膠氣胎的上部,密封條的上部和輥筒筒(tǒng)體的內壁接觸,橡膠氣胎裝(zhuāng)在密封槽的底部。密封槽的兩(liǎng)側槽口的高度不同,左側密封槽的兩(liǎng)側內壁中部、右側密封槽兩側內壁的上部都加工有凸台,密封條在相應部位加工(gōng)有凹槽。

圖2a是密封條剛開始使用時(shí)的結構,密封(fēng)條側麵凹槽距密封槽側壁凸台下(xià)部還有一段距離(lí),在橡(xiàng)膠氣胎的作(zuò)用下,密封條(tiáo)壓在筒體內壁上逐漸磨損並上(shàng)移,直至如圖2b所示,密封(fēng)條側麵凹槽的下部靠上密封槽側壁凸台下部,由於密封槽側壁凸台的(de)阻擋,密封條不(bú)能繼續移動,密(mì)封條和筒(tǒng)體內壁之間達到臨界(jiè)接觸狀態,密封條不再繼續磨損,此時,由於密封條和筒體內壁之間(jiān)處(chù)於臨界接觸狀態,在(zài)保證密封性(xìng)的同時,密封條和筒體內(nèi)壁之間(jiān)的摩擦很小(xiǎo)或沒(méi)有摩擦,密封條和筒體內壁之間因摩擦而產生電力消耗也大幅度降低。

密封條可永久使用,無需定期更換;密封效果(guǒ)好、功率消耗及噪音底;不(bú)會產生“爆胎”現象(xiàng);密封條(tiáo)潤滑(huá)水的消耗更(gèng)少;結構簡(jiǎn)單,成本低廉。

4 應用效果

利(lì)用(yòng)上述(shù)技術對公司一條長網多缸文化(huà)紙生產線的真空輥進行了改造,經過近2年的實際運轉,對比效果如下:

(1)紙機規格:淨紙寬度3750mm,工作車速800m/min,抄造(zào)定量40~80g/m²。改造的輥筒:真空伏輥、真空吸移輥、真空壓榨輥。

(2)輥筒每(měi)年維修總次數及主要維(wéi)修內容:改造前更(gèng)換密封條、氣胎10~15次/年;改造後檢查、清洗、保養(yǎng)3次(cì)/年。

(3)輥筒因維修造成的停機時間(jiān)損失:改造前(qián)60~90h;改造後12h。

(4)輥筒維修費用(不含人工費):改造前15萬~25萬(wàn)元;改造後1萬~2萬元。

(5)輥(gǔn)筒改造(zào)前後的電耗:功率(lǜ)節約100~150kW/h,折算人民幣(bì)50~80萬元/年(電價按0.60元/kW計算)。

(6)輥筒改造前後的清水用量:改造(zào)前20萬~300萬m³/年;改造後10萬~150萬m³/年,節(jiē)約清水費用15萬~25萬元(水費按2.0元/m³計算)。

(7)輥筒改造後噪(zào)音:改造前真空輥附近噪音95dBa左右(yòu),改造後90dBa左(zuǒ)右,工人操作環境(jìng)得到(dào)改善。

通過上述數據可(kě)得,不包含人工費及節約的停機時間在內,該紙機真空(kōng)輥改造臨界接觸密封後每年產生或節約的直接經濟(jì)效益(yì)可達80萬~120萬元。

來源:漿(jiāng)紙技 術

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