立磨磨輥密封壓力低的原因(yīn)分析及(jí)處理

2024-09-06

作(zuò)者:趙曉東

(重慶電子工程職業學院)

摘 要:ATOX50立磨頻繁出現因磨(mó)輥密(mì)封壓力過低而跳停現象,嚴重時磨機根本無法啟動,其生產技術指標嚴重下滑。要避(bì)免因(yīn)磨輥密封壓力(lì)不足(zú)而導致的連鎖(suǒ)跳(tiào)停(tíng),在(zài)平時生產中要注重技術維護(hù)和(hé)操作控製(zhì),包括查看三角皮帶的工作(zuò)狀態,改(gǎi)善密封風(fēng)機的工作環境(jìng),檢查密封空氣輸送管道,檢查磨輥(gǔn)密封環的間隙(xì),以及合理控(kòng)製(zhì)生料(liào)立磨的啟動及降輥時間。

關鍵詞:立磨;磨輥;密封壓(yā)力;跳停

0 引言

重慶TL水泥有(yǒu)限公司5 000 t/d熟料生產線的生料製備選用ATOX50立磨,其生產工藝流程如(rú)圖1所(suǒ)示。該生料製備係統自2016年6月投產以來,其生(shēng)產技(jì)術指標一直比較理想:磨機台時產量428.57 t/h;生(shēng)料電耗平均為15.43 kWh/t;生料細度合格率平均為93.43%;生料水分合格率平均為95.01%。但2019年3月,立磨頻繁出現因磨輥密封壓力過低而(ér)跳停現象,嚴重時磨機根本無法啟 動(dòng),其生產技術指標嚴重(chóng)下滑:磨機台時產量降(jiàng)到 405.45 t/h;生料電耗(hào)增到17.24 kWh/t;生料細度合格率降到83.23%;生料水分合(hé)格率降到86.78%。該月7次無(wú)法啟動磨機,被迫停磨累計(jì)13.05 h,累(lèi)計少產(chǎn)生料15 500 t,經濟效益損失(shī)總計50多萬元(yuán)。本(běn)文(wén)對該立磨密封壓力低跳停(tíng)的原因進行分析,並介紹處(chù)理措施及效果。

1 磨輥密封壓力的作用    

1.1 磨輥密封風(fēng)機的功效

ATOX50生料立磨配置了一台密封風機,其工作參數為:風量22 000~48 000 m3 /h;風壓39~48 mbar;功率7.5 kW;轉速2 920 r/min。密封風機的作用就是保護磨輥軸(zhóu)承(chéng)。密封風機(jī)把經過(guò)過濾網(wǎng)抽吸的外界空氣,通過可移動空(kōng)氣輸(shū)送管道從磨(mó)機殼體進入中央軛,再通(tōng)過中央(yāng)軛和(hé)軸通道分別進(jìn)入3個磨輥,保證磨輥腔內氣體壓力高於外界壓力,防止磨內粉塵顆粒進入磨輥軸(zhóu)承,從而實現保護磨輥軸承的作用。

1.2 磨輥密封壓力低的不良影響

如果磨輥腔內的密封壓力長(zhǎng)時間(jiān)等於或小於外界壓力,則磨內粉塵顆粒就會進入磨輥腔內,導致磨輥軸承骨架密封嚴重磨損乃(nǎi)至損壞,產生磨輥漏油現象(xiàng);如果粉塵顆粒進入磨輥軸(zhóu)承內,將導致 磨輥軸承損壞而停產(chǎn),而更換磨輥軸承大約需要(yào)一周時間。所以ATOX50生(shēng)料立磨係統(tǒng)設置了自動連鎖控(kòng)製,一旦磨輥密封壓力低於25 mbar,磨機(jī)就會因為(wéi)自保而跳停。

2 磨輥密封壓力低(dī)的原(yuán)因分析

(1)密封風機采用(yòng)三角帶(dài)傳動方式,長時間的運行,容易造(zào)成傳動三角皮帶的老化、變鬆及打滑(huá),導致傳動效率降低,風機電流下降,輸(shū)出的風量(liàng)降(jiàng)低,密封壓力下(xià)降(jiàng)。

(2)密封風機(jī)的工作環境粉(fěn)塵濃度(dù)高,造成密封風機的(de)過濾網堵塞,吸進的風量減小,密封風機電流下降,輸出(chū)的(de)風量(liàng)降低,致使密封(fēng)壓(yā)力下(xià)降。    

(3)磨機外部空氣(qì)輸送管道磨穿、開裂,磨(mó)機內部空氣輸送管(guǎn)道被粉塵顆粒刷漏,導致(zhì)磨輥密封係統產生漏風(fēng)現象,這時密封風機的電流不變或上升,而密封壓力下降。

(4)磨機長時間(jiān)運轉,磨輥軸頸密封環(huán)因受磨內(nèi)粉塵顆粒的(de)衝刷而嚴(yán)重磨損(sǔn),致使密封環的間隙(xì)增大,通風出口麵積增大,出口風速降低(dī),密封壓力(lì)下降。

(5)生料立磨從啟動到降輥粉磨的這段時間(jiān),磨輥(gǔn)密封壓力會快速降低。如果此時操作(zuò)員采取的(de)操作措施不當(dāng),磨輥密封壓力很(hěn)快就會降到(dào)小於(yú)25 mbar, 直接導(dǎo)致磨機自保跳停。

3 保證磨輥(gǔn)密封壓力的(de)技(jì)術措施

該生料(liào)磨磨輥密封壓(yā)力低(dī)於(yú)25 mbar,是長時間疏(shū)於維護的結果。筆者認為,在平(píng)時生產中注重(chóng)技術維護和(hé)操(cāo)作控製,就能避免因磨輥密(mì)封(fēng)壓力不足而導致的連鎖跳停。

(1)運行過程中經常查看三角皮帶的工作狀(zhuàng)態,發現皮帶鬆動、打滑,就要及時調整張緊度,保證密封風機的傳動效(xiào)率。

(2)改善密(mì)封風機的工作環境,減少其周圍環境的粉塵濃度,定期清理、更換密封風機(jī)的過濾網,保證過濾網的清潔度。

(3)運(yùn)行過程中經常檢查磨機外部的密封空氣輸送管道,停機(jī)時認真檢查磨機內(nèi)部的密(mì)封空氣輸送管道,發現破損、開裂等漏風(fēng)故障,及時修補(bǔ)、更換。    

(4)磨機運行一年,就要認真檢查磨輥密封環的間隙,如果間隙大於5 mm,就要及(jí)時更換(huàn),防止磨輥骨(gǔ)架密封圈遭到粉塵顆粒(lì)衝刷,防止灰塵顆粒進入磨輥軸承,保證磨輥長期高效運行。

(5)生料立磨從啟動(dòng)到降輥粉(fěn)磨的這段時間(jiān),磨輥(gǔn)密封壓力會快速降低。筆者的經驗是(shì),生料立磨的啟動及(jí)降輥時間控(kòng)製的越短越有利於避免其跳停。烘磨結束後,在90 s內完成生料入庫設備、生料輸送設備、生料選粉設備、生料喂(wèi)料設備、立(lì)磨潤滑設備等輔機設備的啟動。投料後,在60 s內完成(chéng)風門調節、啟磨及落輥(gǔn)操作:當物料進入磨機的瞬間,立即將循環風機的進口風門開到85%,循環風機的回風風門開到100%,循(xún)環風機的出口(kǒu)風門開到80%,入磨熱風風門開到 100%,啟動立磨主電機,把入磨物料穩定在磨盤上,再完成落輥操作;同時,開啟磨內噴水閥門 40%~50%,控製磨機出口廢氣溫度低於90 ℃。

4 結束語

實施以上維護措施(shī)後,再也沒有發生因(yīn)為磨輥密(mì)封壓力低而引起磨機跳停的工藝故障,ATOX50生料立磨很快恢複了正常生(shēng)產,磨機台時 產量達到430.78 t/h,生料電耗降(jiàng)到15.16 kWh/t,生(shēng)料細度合格率平均為(wéi)94.55%,生料水(shuǐ)分合格率平均為96.89%,磨輥密封壓力穩定在(zài)28~32 mbar之間,取得了比較理(lǐ)想的生產效(xiào)果。 

來源:《新世(shì)紀水(shuǐ)泥(ní)導報》

(版權歸原作者或(huò)機構所有)

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