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2024-01-17
吳新甫
隨著水泥生產設備大型化,為保證(zhèng)物料提升設備的可靠性(xìng)和減少傳動係統所(suǒ)占用空間,提升(shēng)機(jī)配置的(de)減速機目(mù)前普遍選用直交圓柱齒輪減速機,如大型板鏈提升機、生料入窯提升機上,而且一般選用進口減速機(jī),這類減速(sù)機造價昂貴,一旦發生故障,減速機製造(zào)廠家又往往要求整機(jī)拆卸下來,返廠維修,整個修理加上往返運輸時間(jiān)一(yī)般需要15~20d。如(rú)果減速機在水泥生產旺季時發生(shēng)故障,對正常生產影響很大。2014年10月正值水泥(ní)生產旺季,SJ公司生料工(gōng)段(duàn)NSE1000提升機減速機發(fā)生故障,為了盡量減少故障對生產的影(yǐng)響,我們嚐(cháng)試對該減速機進行現場修複,並獲得成功,避免了(le)故障(zhàng)對生產經營造成重大的損失。
1 減速(sù)機故障現象及部位
NSE1000-28m提升機(jī)技術參數:輸送能力為850t/h(1000t/h),輸送高度為(wéi)28.5m,電動機功率為132kW,減速機型號為B3HH14D-90 (帶載輔傳18.5kW),減速(sù)機品牌為FLENDER(弗蘭德)。
減速機在正常(cháng)帶載運行時聲音異常,出現有節奏、低沉的嘯叫聲。減速機殼體明顯溫度高,用紅外線測(cè)溫槍測量,殼體表麵(miàn)溫度(dù)達到58~65℃。停機(jī)拆開減(jiǎn)速(sù)機檢視孔發現,減(jiǎn)速(sù)機一級錐齒輪齧合異常,表現為:在小錐齒輪工(gōng)作麵上(shàng)出現明顯壓傷和輕微的點蝕現象。僅僅運行12d,重新開檢視孔檢(jiǎn)查,減速機一級圓錐齒輪齒麵出(chū)現(xiàn)明顯剝落(luò)、崩齒現象,減速機已(yǐ)處於非常危險的工作狀態。經過詳細檢查,二級斜齒輪副、三級斜齒輪副(fù)工作麵正常,沒有(yǒu)損壞現象。故障剛發生時及運行12d後(hòu)的(de)照片見(jiàn)圖1。
圖1 故障發生時及帶病(bìng)運(yùn)行12d後的照片
2 故障初步判斷及對策
從2011年投產以來,該減速機一直正常運行,從目前檢查情況看,減速機一級齧(niè)合齒輪副或軸承已經產(chǎn)生了嚴重故障 。減速機必須檢修,否則,整台減速機麵(miàn)臨報廢的風險。由於正處(chù)於水泥(ní)銷售旺季,為保證維修(xiū)質量,減速機製造廠一再要求返廠大修(xiū),如果(guǒ)返廠大修,停機時間需要(yào)12d。經過研究討論,為盡量減少(shǎo)故障對生產的影響,且我公司有維修(xiū)國產同類型減速機的經驗,故(gù)決定嚐試修複該減速機。減速機傳動(dòng)結構示意見圖2。
圖2 減速機(jī)結構示(shì)意
1.圓錐滾子軸承;2.調心滾子軸承
3 維(wéi)修方案的確定
減速機與(yǔ)提升(shēng)機主軸連接方式為:減速機輸出空心軸套(tào)掛在提升機頭輪主軸(zhóu)上。減速機(jī)箱體(tǐ)為上下剖分式,在維修(xiū)過(guò)程(chéng)中,可方便拆下減速機箱體上蓋。
維修難點有兩個:
1)經(jīng)過查閱資料可知,該減速機一級齒(chǐ)輪為格利森製弧齒(chǐ)錐(zhuī)齒輪傳動,如何調整好這對齒輪副正確齧合是(shì)檢(jiǎn)修的關鍵點。據了(le)解,某公司同(tóng)類(lèi)型減速機因檢修不當,減速(sù)機檢修後運行僅20d,這對齒輪副就報廢(fèi)了。為此,我們(men)查閱(yuè)資(zī)料和谘詢有(yǒu)關專家(jiā),得出該齒輪副調整的要求是(shì):一(yī)級齒軸軸向竄動量:0.01~0.035mm,兩圓錐齒輪齒側間隙(xì)為:0.03~0.05mm,在輕載情況(kuàng)下,兩圓錐齒輪接(jiē)觸區的長度約為齒(chǐ)寬的一半,接觸區位於齒(chǐ)寬中間,稍靠(kào)近齒輪小端位置。在小(xiǎo)齒輪齒上,接觸區應稍微靠近齒頂,在大圓錐齒輪上,接(jiē)觸區應稍微靠近齒根。
2)減(jiǎn)速機齒輪副調整結束後,要求手動盤車,整個減速機應靈活(huó)運行。由於該減速機輸出軸是套掛在提升機驅動主軸上,檢修後,因提升機鏈條、鏈(liàn)鬥自重很大,如(rú)果手動盤(pán)車,會非(fēi)常困難,即使通過輔傳(chuán)盤動減速機轉動,也(yě)無法確定減速機是否轉動(dòng)靈活。經過討論,有兩種維修(xiū)方案。
第一種維修方案為:將整個減速機從提升機(jī)主(zhǔ)軸上拆(chāi)下來維修,雖然(rán)解決了手動盤車(chē)問題,但這個維修方案會大大延長維修時間,很有可能影響到窯連續運行。
第二種維修方案為:減速機開箱後,臨(lín)時將三級齒軸軸係吊出(chū)箱(xiāng)體,先調整好一、二級圓錐齒輪副符合齧合要求後,然(rán)後回裝三級齒軸軸係,一、二、三級軸係全部重裝後,根據二、三級斜(xié)齒輪接觸(chù)情況(kuàng),對三(sān)級齒輪軸進行(háng)必要調整,符(fú)合一般(bān)斜齒輪接觸要求。經過研究討論,確定采用第(dì)二(èr)種維修方案。
4 維修配件、工具(jù)準備及方案實施(shī)
根據該減速機故障發展狀況,我們積極和(hé)設備製造(zào)廠專家溝通,根據專(zhuān)家意見準備好維修所需配件:小圓錐齒輪軸係、軸(zhóu)承、油封;調整一級齒軸軸承、二級齒軸軸承所需各種厚度薄鋼墊片(0.02mm厚、0.05mm厚、0.10mm厚)、百分表、紅丹粉。現場解體減速機所需的(de)千斤頂、手拉葫蘆、撬棍等。
1)維修備件(jiàn)采購到位後(hòu),保持生料均化(huà)庫處於滿庫狀態,計劃生料磨停機20h,維(wéi)修減速機。
2)在拆卸減速(sù)機過程中,發現二級齒軸兩圓錐滾子(zǐ)軸承的滾子、滾道磨損嚴重,是減速機產生故障的根本原因,更換二級齒軸兩圓錐滾子。
3)調整弧齒錐齒輪副過程:先把(bǎ)一(yī)級高速齒軸裝入箱體,通過調整軸上螺母及墊片(piàn),調整其軸向竄動量為0.03mm﹔然後(hòu)裝(zhuāng)入二級大錐齒(chǐ)輪,通過(guò)調整二級齒軸兩圓(yuán)錐滾子兩側的薄(báo)墊片來調整大、小錐齒輪的齧合狀態。在不蓋減速機上蓋的(de)情況下,一級齒軸、二級齒軸(zhóu)的(de)軸承端蓋要臨時裝在下箱體上,方便軸承調整。齒側間隙的檢查:固定(dìng)好一(yī)級高速齒軸,然後在適當位置安裝一隻百分表,轉動(dòng)大(dà)錐齒輪,檢查齒側間隙。齒側間隙基本(běn)合格後,在小錐齒輪工作麵上塗(tú)上紅丹油,轉(zhuǎn)動大、小錐齒輪,檢查齒(chǐ)麵接觸情況。調整結束後,手動(dòng)盤車(chē),大、小錐齒輪應正、反運轉自如(rú)。
4)調(diào)整後(hòu)錐齒輪副齧合參數:一級齒軸軸(zhóu)向(xiàng)竄動量:0.02mm,兩圓錐齒輪齒側間隙為(wéi):0.05mm。齒麵接觸情況:兩圓錐齒輪(lún)接觸區的長度約(yuē)為(wéi)齒寬70%,接觸區位於齒寬中(zhōng)間(jiān)略靠小(xiǎo)端位置。
5)在不裝三級齒軸的(de)情況下,蓋上減速機上蓋,把緊(jǐn)減速機上、下蓋(gài)(裝一半連接螺栓)軸承端(duān)蓋,手動正反轉動(dòng)錐齒輪副,用著(zhe)色法檢查齒麵接觸情況,同時錐齒輪副應轉動非常靈活,無任(rèn)何阻滯現象。
6)重新(xīn)拆下上蓋(gài)回裝三級齒軸係,然後按通用檢修規範,將減速機全部(bù)組(zǔ)裝好,整個(gè)維修時間為16h,比計劃時間(jiān)縮短了4h。
5 減速機試(shì)車及(jí)運行
1)減速機檢修結束後,按(àn)規定加好(hǎo)潤滑油,即進行提升機空車試運(yùn)行,試運(yùn)行時間(jiān)1h,檢查減速機(jī)振動值、噪音、溫升均正常。隨(suí)即提升機投入正常生產。
2)由於是一對新弧齒錐齒輪工作(zuò),為了讓新齒輪進行跑合,生料輥壓機投料(liào)量由正常的290t/h左右降為260t/h,減速機在帶載運行的情況下,低沉的嘯叫聲消失,減速機殼體溫度為48~50℃。
3)正常生產8d後,開減速機檢視孔檢查(chá),減速機各齒輪齧合正常,因此,生料輥壓機投料量恢複到290t/h。
4)在隨後的生產過程中,遇(yù)生料滿庫,要求開檢視孔檢查減速機運行情況,運行30d後,錐齒輪副齧合情況(kuàng)見圖(tú)3。
圖3 運行30d後圓錐齒輪副照片
6 結束語
經過近1年的(de)連續生產運行,減速機處於正常運行狀(zhuàng)態(為確保該減速機正常運行,2015年9月停產期間,該減速機返廠進行(háng)保養性維修(xiū))。這次減速機事故的處(chù)理(lǐ),避免了公(gōng)司大的經濟損失,提高了應對設備突發事故的能力,對降低生產成本有積極作用(yòng)。
來源:《水泥》
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