含內(nèi)齒圈(quān)偏航係統(tǒng)機組齒圈(quān)油脂泄漏問題治理

2023-09-25

作者:華電福新能源股份有(yǒu)限(xiàn)公司蒙東分公司(sī)規劃建設部副主(zhǔ)任 梁(liáng)陽陽

摘 要:海裝HZ93-2000型風電機組偏航係統漏脂問題,是該風電機(jī)組的(de)頑(wán)疾。偏航齒圈油脂泄漏導致機艙汙染、登(dēng)塔人員滑(huá)倒等一係列(liè)安全隱患。本案(àn)例嚐試在製動盤集油槽內加裝廢(fèi)脂清掃收(shōu)集槽,通(tōng)過機組的偏航驅動將集油槽內的油脂清掃至漏油孔,流過漏油孔進入收集槽,實現了對廢油脂(zhī)的收集。

關鍵詞:偏航齒圈;泄漏;廢脂

一、概況

目前華電福新蒙東分公司久和風電場裝機35.05萬kW,風(fēng)電(diàn)機組217台,其中海裝HZ93-2000風電機組50台。該機組偏航軸承漏脂問題較(jiào)為嚴重(chóng)。為徹底整改此問題,與海裝廠家現場維護人員多次召開技術討論會議,研究確定(dìng)了改造方案。

二、問題(tí)及(jí)原因分(fèn)析

(一)機組設計原因:機組偏航係統為(wéi)內齒圈結構,為保證偏航軸承和齒圈的潤滑,機組設有專門的自動潤(rùn)滑補油裝置,長時間運轉後,油脂被擠壓至外部,泄(xiè)漏至塔架頂部平台。

(二)日常(cháng)運維不到(dào)位:由於機組偏(piān)航係統經常處於(yú)對風運行狀態,油脂泄漏。風電場每(měi)月進行一次機組全(quán)麵巡視(shì)檢查,在巡視(shì)檢查期間進行油脂清理,遇冬季寒冷天氣,滴水成冰,清(qīng)理不幹淨,導致機組塔架(jià)平(píng)台泄(xiè)漏油脂較多。

三、方案設計

在偏航製動器兩側設計一(yī)個清掃油脂裝置,推動油脂主動進入漏油孔,可以防止油脂進入製動鉗內部。廢油脂從偏(piān)航製動盤上圓周均布的 36 個φ60 mm 的孔掉落到集油槽(cáo)內(nèi)。該清掃裝置由一個支架、鴨嘴板及六(liù)顆(kē)固定螺絲組(zǔ)成。結構如(rú)圖(tú)1:

圖1

四、實(shí)施過程

(一(yī))將固定(dìng)鴨嘴板的(de)螺孔設計(jì)成活動螺孔,使(shǐ)鴨嘴板更貼合製(zhì)動(dòng)盤。如圖2:

圖2:鴨嘴板安裝圖

(二)該支架及 U 型卡布置在製動(dòng)器的兩邊,兩兩一組。所有製動器中有四組需要安裝清掃油脂裝置。由於緊挨(āi)的三個製動器中(zhōng)間位置無法順利安裝 U 型卡,因此不(bú)予安(ān)裝。故安裝該清掃裝置共計 8 個。如圖3。

圖3:鴨嘴(zuǐ)板分布圖

(三)安裝(zhuāng)完成刮油板後(hòu)需要在(zài)製動盤排脂口下方安裝集油裝置,避免潤(rùn)滑脂滴落到塔基平台上,該集油槽預(yù)先製成(chéng) 7 節,每節集油槽通過兩顆磁性螺栓固定後,並在集油槽下(xià)方使用集油槽支杆進行支撐。由於樓梯口上方的集油槽可能(néng)會對上塔(tǎ)人員行動(dòng)造成影響以及(jí)燈架幹涉問題,故樓(lóu)梯口上方以及(jí)樓梯口一側不安裝(zhuāng)集油槽,具體安(ān)裝位置(zhì)下圖所示。同時針對下方未安裝集油槽的排脂孔,現場需使用堵頭進行封堵。如圖4。

圖(tú)4

(四) 每台預計投入人工1天·2人/台,每台資金投入預計(jì)約2500元。

五、改造效果

已改(gǎi)造後機組(zǔ)偏航漏脂情況得(dé)到有效治理,減少機組日常擦油維護次數,並且在定檢工(gōng)作中能夠大(dà)大降低定檢(jiǎn)維護工作量(liàng)。圖為現(xiàn)場安裝及(jí)使用情況。

六、總結和(hé)建議

根據現場實際測試情況,本方案能夠使偏航製動盤集油槽潤滑脂堆(duī)積問題(tí)得到大幅的改善,能從根本上解決實際的問題,大大減少運維工作量,並且可保證現場的安(ān)全隱患。建議在配置有內齒圈偏航係統的機組上推廣應用,同時應根據偏航啟動次數合理設置自動潤滑補油時長,並據此定期對集油裝置進行清理。

來源:風電後市場微平台

(版權歸原作者或機構所有)

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