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2023-09-04
齊浩 李豔鬆
摘 要:2011年大檢(jiǎn)修前,油漿泵P1209在運行過(guò)程中, 曾多次因機械密封(fēng)失效(xiào)而造成停泵緊急搶修,本文分析了(le)運行工(gōng)況對(duì)密封件壽(shòu)命(mìng)的(de)影響(xiǎng),並對機械密封的結構和運行環境作了(le)相應的改善,降低了機泵檢修(xiū)率,使該泵能長周期平(píng)穩(wěn)運行。
關鍵詞:油漿泵;機械密封;衝洗方案;失效;分析;措施
P1209為2#催化裂化裝置油漿泵,泵型號為300ZPY650NL,懸臂式單級離心泵,電機型號(hào)為(wéi)YB450S2-4W,功率355KW,電壓6000V,主要作用是為分餾塔T1201底油漿循環及(jí)外甩提供動力。
1 原密封結構形式及輔助係統
1.1 原密封結構形式
機封此前采用(yòng)的波紋管是雙波波紋管,一般情況下,雙(shuāng)波波紋管應用於高壓,在P1209A/C上,可能存(cún)在載荷係(xì)數的問題,廠家專門針對此問題設計了(le)新(xīn)波紋管並使用,原機械密封形式為波紋管集裝式機械密封,該機封靜環材質為(wéi)碳化矽(SiC),動環材質為石墨,動環輔助(zhù)密封圈材質為柔性石墨,其餘各材料為不鏽鋼。
1.2 原機械密封的輔助係統
該泵的機械密封采用外衝(chōng)洗方案(Plan32),衝洗液(≤80℃柴油,衝洗液壓力為0.3Mpa左右)經機封壓蓋進入密封腔,對著密封端麵衝洗,帶走摩擦熱,隔斷油漿進(jìn)入密封腔,改善端麵(miàn)摩(mó)擦狀態。該(gāi)泵的(de)輔助衝洗方案(àn)為(wéi)Plan62,蒸汽消耗量為2.5m3/h。
2 P1209原密封形式及衝洗方案(àn)多次出現問題的原因分析和措施
2.1機械密封的改造
P1209改造前多次出現機械密封泄(xiè)漏而(ér)造成停泵搶修,通過檢查損壞機封密封麵,發現機封密封環(huán)為石墨環,檢查石墨環發現有魚尾紋和點(diǎn)脫離,說明有氣蝕(shí)產生,同(tóng)時催化劑顆(kē)粒有可能進入,因此該機泵機械密封失效的主要原因為磨料(主要為催化劑顆粒)磨損。磨料顆粒尺寸為0.3~3μm時,磨損嚴重。針對磨料磨損(sǔn),防止外來磨料進入密封和從密封流體中分離出(chū)固體磨粒是非常重要的措施。此(cǐ)外(wài),正確選用(yòng)耐磨材料和采用硬-硬材料組合也是很有效的措施(shī),例如(rú)采用碳化矽浸石墨+硬質合金材料,改裝後,問題得到了解(jiě)決。
2.2衝洗方案改(gǎi)為(wéi)Plan32+53B
2.2.1 Plan32方案改進措施(shī)
Plan32方案(如圖一)是采(cǎi)用溫度、壓力、粘度適宜的清潔封油從外部(bù)引入介質側密(mì)封腔(qiāng),可降低密封腔的(de)溫度,帶走密(mì)封的摩擦熱,同時使密封腔保持清(qīng)潔,為密封提(tí)供一個良好的工作環境(jìng),延長密封使用壽命,與我裝置P1209以前使用(yòng)的(de)機封形式相同。不(bú)過衝洗通道(dào)要在外界衝洗係統不變的情況下,將衝洗通(tōng)道孔徑由原Φ5擴大至Φ8。一方麵衝洗液不致於流速過大,使磨擦副受到侵蝕(shí)磨損;另一方麵可使衝洗液流動更暢通,避(bì)免催(cuī)化劑顆粒粘結堵塞通道,及時帶走摩擦熱,防止端麵過熱。改變封油壓力,將衝洗液壓力(lì)提高至0.5Mpa,使衝洗液與油漿壓差維持在0.2-0.3Mpa。這樣衝洗液在入口壓力波動情況下依然(rán)能(néng)進(jìn)入密封腔中,隔(gé)斷油漿進入密封(fēng)腔,冷(lěng)卻摩擦副,改善運行工況。
2.2.2 由Plan62方案改為Plan53B方案
Plan53B是在介質(zhì)側(cè)密封後再串聯一套密封,介質(zhì)側密封和大氣側密封間形成一個密封腔,外部設有蓄能器加壓,管路中設冷(lěng)卻器,其壓力高於介質側密封腔,裝入(rù)常(cháng)溫、與泵送介質相融的無毒無害的清潔白油,介質側密封的作用是防止白油進入到密封腔,密封腔內有泵效環對白油進(jìn)行循(xún)環、冷卻,白油係統中配(pèi)置壓力開關、壓力表和溫(wēn)度計,對密封運行情況進行實時監控,安全可靠。當介質側或大氣側密封失效時,係(xì)統中的壓(yā)力降低,壓力開關報警。
若泵送介質粘度高、有(yǒu)磨蝕性顆粒,當工藝(yì)波動導致Plan32的(de)封油衝不(bú)到密封腔時,密封腔中的介質將是泵送介質,細小的磨蝕性顆(kē)粒將進入介(jiè)質(zhì)側密封麵,加大密封的泄漏直至密封損壞。為防(fáng)止上述現象(xiàng)發生,需要使用(yòng)Plan53B,為此P1209A/C選用Plan53B。當內(nèi)側密封失效,低液位開關報警,低報壓力開關報警,壓力表顯示值與泵腔(qiāng)介質壓(yā)力接(jiē)近一致;當外側密封失效,低液位開關報警,低報壓力開關(guān)報警,壓力表顯示(shì)值低(dī)於泵腔介質壓力值。實時報警性強,為密封提供了二次保護,安全係數更高。
密封係統的日(rì)常維護:
(1)該機泵操作應該注意(yì)白油罐壓力,機泵正(zhèng)常運行時,壓力在(zài)0.55-0.7MPa之間,若低於0.5MPa,結合趨勢圖,較短時間內下降即可判斷為密封內漏或密封外漏,現場檢查可進一(yī)步確認問題出處。
(2)正常開(kāi)泵除熱泵一般需注意問題(tí)外(wài),還需注意檢查Plan53B係統是否正常,檢(jiǎn)查白油(yóu)壓力在正常範圍0.55-0.7MPa內,封油壓力在0.3-0.5MPa內,封油流量合適,檢查密封係統無外漏,各閥位正常。
(3)若P1209A/C長期運(yùn)行導致白油罐壓力緩慢下降後,應補充白油(yóu):開手搖補(bǔ)液泵出管線小手閥,向補(bǔ)液泵油(yóu)箱內加(jiā)油並補壓,期間注意可短時內略微(wēi)開(kāi)白油罐頂放(fàng)空(kōng)閥(fá)排放,以放除白油罐內空氣,至罐內壓力在正常範圍0.55-0.7MPa之間停(tíng)止,關閉補液泵出管線小(xiǎo)手閥,補液完成。該過程注意避免空(kōng)泵補液,以避免(miǎn)空氣壓入白油係統。若P1209A/C檢修需泄(xiè)放密封係統(tǒng)壓力時,注(zhù)意關(guān)閉蓄能器去白油罐手閥,以(yǐ)保(bǎo)持(chí)蓄能器內壓力,避免空氣進入。
(4)日常巡檢(jiǎn)注意機封溫(wēn)度不(bú)高於85℃,白油回油溫度不高於75℃,白油冷卻良好,白油罐壓力(lì)在(zài)正常範圍(wéi)內,機封無泄露,機泵振動、溫度正常。
3 效(xiào)果及(jí)結論
3.1效果
改造前該機泵有效運行時間僅為15天左右。運行一個月,短僅為一個(gè)星(xīng)期的時間。此次改造後(hòu),連續運行累積可達7500小時。期(qī)間經過(guò)長周期高負(fù)荷運行(háng)和頻繁的切換運行而無(wú)泄漏故(gù)障,可見,此次改造措施大大延長了機封的使用壽命。
3.2結論
通過對本裝置油漿泵運行環境的分析(xī)和對已損壞機封部件的觀察,簡單了解了造成該泵機械密封頻繁失效的原因,並(bìng)采取有效的改進措(cuò)施,確保了油漿泵的安全平穩長周期運行。
(1)將摩擦副材質改為硬質合金,即“硬對硬”的形式。增加了摩擦副的耐磨性,避免摩擦副間混入少量(liàng)雜質而受到劃傷損(sǔn)壞;動靜環硬度不同,避免兩(liǎng)者同時(shí)損壞,達到延長機械密封使用周期的目的。
(2)在不改變原來Plan32衝(chōng)洗(xǐ)方案的前提(tí)下,將機封壓蓋上的衝洗孔孔徑適當加大,適當提高封油壓力等,使得催(cuī)化劑顆粒不易粘結堵塞衝洗通道。
(3)將Plan62衝洗方案改為更適合本(běn)裝置油漿泵(bèng)的Plan53B衝洗方案,它(tā)具有實時報警性強,提供二次保護,安全係數更高等優點。
作者簡介(jiè):
齊浩(出生年1989),性別 男,籍貫(遼寧錦州),學(xué)曆 本科,職稱 助理工程師。研究方向:化工設備。
李豔鬆(出生年1983),性別 男,籍(jí)貫(河南開封),學曆(lì) 本科,職稱 助理工(gōng)程師。研究方向:化工設備。
來源:《東方教育》2017年13期
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