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2023-08-15
危林厚 宜賓瑞興實業有限公司
(來(lái)源:新世(shì)紀水泥導報,版權歸原作者或(huò)機構所有)
引言
某公司5000t/d熟料預分解窯水泥生產線,其煤磨係統配置風掃(sǎo)球磨機一台,在(zài)投入生產後係統故(gù)障率高,設備穩(wěn)定性差(chà),啟停頻繁,維護量大,嚴重製約(yuē)生產。較多問題發生在球磨機傳動部分,本文對該部分大(dà)小齒輪(lún)、聯軸器及電機出現的故障現象進行分析,並介紹整改經驗。
1 整(zhěng)改前球磨(mó)機及傳動部分相關技術參數
球磨機型號:TLC38750-WX兩倉風掃煤磨一台(烘幹倉及粉磨倉);規格Ф3.8m×(7.75m+3.5m)。設計為邊緣傳動,配套主電機YRKK710-8,功率1400kW,轉(zhuǎn)速745r/min;配套重齒主減(jiǎn)速(sù)機WJD(X)90,磨機筒體工作轉速16.7r/min。磨機前端配雙支(zhī)撐滑履座(zuò),後端配單支撐滑履座(zuò)。減速機與小(xiǎo)齒輪軸(zhóu)中間連接為膜片式聯軸器,直徑800mm。中間節連接兩端半聯軸器,分別采用三組(zǔ)連接件緊固,聯軸器傳遞小齒輪軸帶動大(dà)齒輪磨(mó)機運(yùn)轉。
2 整改(gǎi)前(qián)磨機傳動係統存在問題
(1)中間節聯軸器膜片常斷裂,緊固螺栓(shuān)常斷(duàn)裂,中間節螺栓孔變形(xíng)嚴重,膜片扭曲變形,聯軸器中間節焊接式管壁有扭曲變形現象。每次更換膜片需要(yào)6~8 h;造成磨機啟停(tíng)頻繁,磨機粉磨生產不連續電耗居高不下(xià),煤粉供窯煆燒(shāo)嚴重不足。
(2)磨機運行中,軸承(chéng)座振動25mm/s,減速機振動20~25mm/s,電機轉子軸往返竄動達3mm,磨機運行電流(liú)在79~89A範圍波動(dòng),波動(dòng)值達10A,設備(bèi)運行極為不穩定,不得不減產運(yùn)行。
(3)磨(mó)機大齒緊固螺(luó)栓鬆動甚至(zhì)有剪切(qiē)斷(duàn)裂現象,大齒圈連接螺栓(shuān)孔(kǒng)與磨機法蘭連接螺栓孔(kǒng)因製造加工質量問題,孔間距相互間誤差較大,錯位達10~15mm,螺栓孔配(pèi)合間(jiān)隙太大,安裝後容易鬆動,無定位銷軸孔。大齒圈運行中徑向跳動產生變化達3mm,造成磨機小齒長期處於頂齒狀態;小齒軸向會產生位移竄動,軸承(chéng)溫度高,小齒齒麵(miàn)磨損加劇(jù);磨損導致齒厚度變化,齒間隙變化,從而(ér)導(dǎo)致聯軸器同軸度變化。
磨損拆卸下來的小齒輪見圖(tú)1,變形的中間節孔見圖2。
圖1 磨損拆卸下(xià)來的小(xiǎo)齒輪
圖2 變形的中間(jiān)節孔
(4)磨機投產不到一年,中空軸緊(jǐn)固件和大齒緊固件(jiàn)斷裂,每天必須停(tíng)機(jī)檢查處(chù)理聯軸器膜片,係統生產不能連續正常,維(wéi)護成本高。
3 實施方案
為解決以上問題,2017年2月對傳動部位實施全麵整改。
(1)對半聯軸器進行材質升級,選用35CrMo材(cái)料鍛件重新製造加工。
(2)對(duì)半聯軸(zhóu)器中間節材料(liào)升級,選用強度、硬度、剛度較好的ZG340~640材料鑄造後加工(gōng),並且(qiě)將中間節管(guǎn)壁加(jiā)厚10 mm。半聯軸器與中間節螺孔距精度控製在圖紙要求範圍內,內孔采用鉸製孔配合加工配製螺栓(shuān),公差值(zhí)控(kòng)製在0.02~0.01 mm範圍內。另對加工部件圓柱度、垂直度、加工粗糙度進行要求。
重新設計的(de)半聯軸器中間節見圖3。
圖3 重新設計的中(zhōng)間節
(3)連接膜片采用304不鏽鋼材料,采用高精度數控機床自(zì)動(dòng)加工銷軸連接孔,確保每個孔精度與半聯(lián)軸器一致,不鏽鋼板材料厚度由原來的0.2mm改為0.5mm,重新設計的膜片見圖4。
圖4 重新設計的膜片
(4)大(dà)齒圈與磨機法蘭連接孔因原有製造誤差較大,為確保軸向跳動(dòng)和徑向跳動均控製在1mm內,改用強度高(gāo)、韌性好的螺栓,安裝時按照標準力矩緊固;然後用金屬粉劑(jì)將(jiāng)螺栓孔縫隙進行完全填充(chōng),以防(fáng)止間(jiān)隙過大造成螺栓位移剪切。另在大齒圈及磨機法蘭間隙(xì)處,采(cǎi)用八等分(fèn)塊將大齒與法(fǎ)蘭定位,防止大齒出現(xiàn)移位,避免頂齒現象發生。
(5)按照順序,大(dà)齒與小(xiǎo)齒間隙調整完畢後調整聯軸器同軸度,減速機半聯軸器與小齒半(bàn)聯軸器同軸度,分別采用百分(fèn)表打(dǎ)表調整,軸(zhóu)向跳動、徑向跳(tiào)動分別控製在(zài)0.5mm內。主電機軸端(duān)與減速機軸端同樣采用(yòng)百分表打表調整,軸向跳動、徑向(xiàng)跳動分(fèn)別控(kòng)製在0.2mm內。調整時分別?緊固件進行標準力(lì)矩緊固。采用銅皮墊調整座子不適合部位,確保平整度。重新定(dìng)位(wèi)軸承(chéng)座時,控製好軸承座受力中心位置,所用斜鐵塊加工尺寸:長300mm,寬300mm,定位後要求焊接牢固。
(6)中間節膜片連接器在校正完同軸度後,將膜片塞入兩端並(bìng)將鉸製螺栓裝入,按要求分別按對應力矩對角緊固。將電機聯軸器按(àn)要求安裝到位,緊固膜片(piàn)螺栓,確(què)定好電機磁力線中(zhōng)心竄動距離。
4 運行效果
整改後,電機軸端竄動恢複(fù)到出廠時的正常磁力中心線(xiàn)啟動距離,磨機運行電流(liú)波動在2A左右(yòu),減速機(jī)輸入軸端振動值2.3~2.6mm/s,小(xiǎo)齒軸承座振動由原來的25mm/s降低(dī)到7mm/s。磨機大齒法(fǎ)蘭孔未出現移位,螺栓未被(bèi)剪切,大小齒未出現頂齒現象,聯軸器膜片不再斷(duàn)裂,整(zhěng)改後運行已4年,磨機傳動未出現故(gù)障(zhàng)。